集團新聞
福建南紡水刺廠開展管理對標通過“五個一點”提高生產效率
外貿集團權屬上市企業福建南紡公司水刺廠從事水刺非織造布生產,自2012年以來訂單充足,業務發展迅速,但由于生產能力受限,難以滿足客戶需求。為搶抓市場機遇,最大限度提高水刺廠的生產效率,有效提升經營效益,福建南紡公司管理層深入水刺廠,與水刺廠的管理團隊、技術隊伍一起,共同查找存在的問題,尋求解決問題的辦法,結合開展管理對標活動,提出了“五個一點”解決辦法,提高生產效率。
一是訂單安排優化一點。排單生產時,根據訂單的輕重緩急,對于不同客戶的同類型產品,只要時間允許,盡量安排在一起生產;對于原料配比差異不大的品種,則直接接批生產,實現了品種翻改不停車。據統計,水刺三線2012年平均翻改次數在15-20次/月,2013年下降到12-15次/月,平均每月少翻改約5次,按照每次翻改時間按2小時計算,機臺運轉小時數可提升10個小時,效率提升約1.4%(每月開工按30天720小時計)。同時,訂單的集中使生產確保在高產快車道上行駛,間接提升效率。
二是工藝效率提升一點。工藝優化是效率提升最有效、最直接的辦法。水刺廠在對現有產品各項指標與客戶要求進行科學分析的基礎上,通過召開諸葛亮會議,不斷探討優化工藝,制定詳細的分品種提速計劃,確定產品工藝優化方案后。經過反復、多輪優化,針刺廠大部分產品生產效率提升了10-15%,個別產品甚至提升了20%~30%,效果非常明顯。
三是故障停機減少一點。效率要提升,設備的有效保障是基礎。水刺廠十分注重設備基礎管理工作,采取了多種措施,努力減少故障停機時間。
1、設備保全工采取分線負責制與臨時項目小組制相結合模式。在日常工作中,設備保全工負責本車間生產線的設備潤滑、日常的巡查與點檢,每天至少走四次巡回,車間主任每天至少也需走兩次巡檢。遇到設備大修時,集中全廠保全力量,組成設備搶修隊。
2、有意識地將運轉操作人員培養成一支強大的設備日常維護隊伍,承擔簡單的設備維護和搶修任務。要求操作工在生產運轉操作時,必須對設備的運轉狀態進行檢查,發現問題及時處理,不等不靠,若不能處理應及時上報,專業維修人員確保在十分鐘內趕到。
3、要求小隱患及時發現、及時處理。對發現的隱患,必須及時處理,避免設備隱患擴大化,形成故障停車,其中最關鍵的是鋪網機、梳理機和水刺機,重點設備重點維護。2013年水刺一線平均每月故障停車時間控制在12小時以內,比2012年20小時以上的故障停車,降低至少8小時以上,效率提升1.11%。
4、設備維修與產品翻改總體編排,并行工作。在產品翻改時間,組織生產廠全部設備檢修人員同步處理一些設備故障或隱患。在翻改前,根據巡檢發現的隱患,提前做好相關維修預案和維修準備工作,確保在品種翻改時間內完成設備維護工作。
四是翻改時間縮短一點。過去一般品種翻改需要花費平均1.5小時,木漿產品翻改時間則需要8小時,為實現普通產品翻改時間縮短至1小時的目標,水刺廠提出了“精心準備、團隊協作、立體作業”的十二字方針,即在品種翻改前,將,將所有準備工作,包括原料準備、清潔工具、水針板、人員編排、設備維修計劃、維修所需的備品備件等,提前做到位;在產品翻改時,采取團隊協作、立體作業方式。通過努力,針刺廠實現了普通產品翻改時間在1小時以內完成,比原來減少了0.5小時,按每月翻改15次計算,節省時間7.5小時,效率提升1.04%。
五是分切效率提升一點。由于下機衛材存在較多的黑點、金屬、蚊蟲和其他異物,只能采取降低分切速度解決,特別是全棉產品及一些特殊要求的產品,車速更低,但也因此造成交單不及時、產量受限,成為水刺廠生產梗阻之處。針對這一瓶頸,水刺廠對水刺質量控制流程進行整合,完善水刺質量流程,建立了驗布車間。此外,建立并實施了一整套衛生管理制度和標準,同時增加驗修工序,對于經黑點檢測儀檢測異常的產品,或者全棉及一些特殊產品,必須通過驗修后才能進行分切,并對半成品質量進行抽檢,以指導分切的車速制訂,確保分切效率。通過這些措施,針刺廠分切平均效率提升了25%以上,有效解決了卡脖子問題。
通過實施“五個一點”舉措,針刺廠生產效率大幅提升,產量頻創新高,2013年5月份達到了888.95噸的歷史最高點,比2012年同期產量670.50噸提升了32.58%,2013年1-5月折合產量為4640.73噸,比2012年同期折合產量3296.05噸提升了40.80%。